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河北某閥門廠采用活性炭催化燃燒進行涂裝噴涂VOC廢氣處理,在實際應用過車中出現漆霧過濾第一級過濾材料更換頻繁,大約2-3天更換一次,嚴重影響生產節拍。
噴房采用手動空氣噴槍,噴涂聚氨酯溶劑型油漆,噴涂漆霧經過水幕處理后,再經過噴淋塔,然后到廢氣主過濾過濾單元。廢氣過濾單元共有G4、F7和F9三級過濾,第1級采用的過濾材料為傳統的玻璃纖維漆霧過濾棉,在壓差達到500Pa的時候更換,更換下來的玻璃纖維濾材上漆霧黏結在濾材上。F7和F9也需頻繁更換,才能讓活性炭催化燃燒運行正常排風達標。
初步判定造成第一次濾材更換頻繁的原因:
1. 現場漆霧量較大。廠家每天噴涂200Kg油漆,并且采用上漆率較低的空氣噴涂進行噴涂,造成大量漆霧需要進行處理。
2. 水幕和噴淋塔漆霧處理效率較低。水幕的漆霧處理效率大概只50%-60%,大量漆霧會隨排風系統進入風道,噴淋塔的漆霧處理也不是很好,造成過濾材料需要過濾大量漆霧。
3. 過濾材料選擇不合適。玻璃纖維漆霧過濾材料不適合再漆霧量大的位置進行過濾,在粘上漆霧后其蓬松的過濾層會壓縮變薄,使壓差快速上升造成更換頻繁。
由于1和2無法更改或者更改難度較大,建議采用專門適合過濾漆霧的DPA漆霧過濾棉代替原來的玻璃纖維漆霧過濾棉。更換后應用狀態良好,已連續應用三周,壓差僅在30Pa,預計應用時間可達3個月。